工业力量  
首页 >> 株洲新闻 >> 工业力量 >> 正文
蝶变——看湖南经仕集团发展循环经济、推进新型工业化
2007-12-3 10:25:30
  走进湖南实业有限公司,如茵绿地铺陈眼前,假山瀑布参差其间,淙淙流水叠落池底,这一番景象让记者几乎忘记身处的是一个曾被亮果环保“红灯”的锌化工企业,短短两年时间,这个亚洲最大的硫酸锌生产企业已经历一场破茧蜕壳的蝶变,在新型工业化的进程中,呈现出新力新势、新貌新局。
工艺创新,打造一条循环链
  经仕集团原是单一生产精铟的企业,产生的大量含铅废渣过去基本是外排和低价让售,造成原料成本高,含有价金属排放量大,不仅利润低,而且污染风险大。公司通过不断的技术革新和改造,首创“锌—铟—铅”循环生产工艺,生产工业硫酸锌、精铟、粗铅其主要原料为次氧化锌,通过公司“锌-铟--铅”循环加工工艺处理,生产出硫酸锌、精铟、粗铅等产品,并从中综合回收金、银、铋、镉等有价金属,其含有低品位锌等金属的尾渣料又回到高温回转炉生产次氧化锌,如此循环生产,做到渣料吃尽榨干。
  在成功创造了生产工艺“循环链”的基础上,经仕集团进一步挖掘、提高综合回收利用的能力,打造出一条资源的“循环链”。他们新建了应急废水收集池,生产废水和生产厂区初期雨水全部回收处理,综合利用,真正实现废水零排放。添置车辆清洗设施,对吸附在车辆上的氧化锌等原料进行卸载后的车辆清洗,解决车辆运输带来的重金属流失和污染,清洗废水送应急收集池经沉淀后回用。拆除原33个浓缩槽,重新购买24个碳钢浓缩槽,并对槽口密封安装①400不锈钢管道100多米,对生产中产生的水蒸汽集中收集,新建16个蒸汽冷却塔,新增8台15Kw的风机,利用冷水喷淋进行回收利用。
  循环经济,让经仕既尝到了综合效益的甜头,又有效地控制了污染源。
节能减排,换得一片新天地
  经仕在过去的生产过程中,主要有锅炉烟气,污染因子为烟尘和二氧化硫,煤渣堆场产生的扬尘等污染源,年排废气20000万Nm3/a。2005年企业投资600多万元,将原有的5台快装燃煤锅炉全部撤除,易地新建2台绿色无污染的天然气锅炉。改变能源结构后,年削减燃煤2.94万吨,年增加天然气消耗量1 7 37万立方米。大幅度削减二氧化硫、烟尘污染物排放量,消除炉渣产生量。年削减烟尘排放量61.4吨,二氧化硫472.9吨,年减少炉渣产生量0.88万吨。锅炉、硫酸锌干燥炉均燃清洁能源天然气,烟气中烟尘、二氧化硫浓度远低于GBl 327-2001《锅炉大气污染物排放标准》二类区II时段标准限值,干燥炉烟气远低于GB9078—1996《工业炉窑大气污染物排放标准》二级标准限值。
  为降低能耗,经仕更是想尽办法,巨细无遗。他们对电器设备、灯具采用节能型,减少无效能源损耗;配电所及车间变电所尽量靠近负荷中心,电缆按经济电流密度选用,以减少线路损耗。选用节能型电力变压器和其他节能型电器产品,降低电气损耗。采用自动化程度较高的电控系统,提高生产机械运行效率,降低能源损耗。
清洁生产,做靓一个“企业公民”
  在经仕,一个英文词汇由陌生变得耳熟能详——“GSR”:企业社会责任。为了做一个环保合格的“企业公民”,彻底改变锌化工行业的生产场地泥巴、粉尘四处飞扬的行业特色和落后的清洁文明生产习惯意识,经仕集团一手抓改造,一手抓管理。近年来在环保项目的投资达4000多万元。
  跑冒滴漏上许多化工企业的老大难问题。为此,他们对所有槽罐和管道进行防腐、防渗漏处理,并增加了许多回收利用设施。如对浸出设备实行密封,并安装酸雾处理设施。各槽口全部用管道密封对接,将产生的酸雾、废气集中处理,回收利用;对萃取设备使用防腐塑料板进行密封,对接管道利用风机进行酸雾收集,废气集中处理高空排放;新建5  个酸雾吸收塔,彻底解决酸雾污染问题。
  原料扬尘曾是公司的一大污染源,为此,他们合理布置物流,建设2万平方米原料仓库及料栅,将所有物料入原材料仓库存放,避免不必要的往返运输扬尘。新建物料装卸设施,避免人工装卸所产生的灰尘,消除二次污染;并对原料做定期水雾喷淋,减少使用中产生的扬尘。新建一个室内酸化车间,设备全部采取室内操作,并对扬尘采用风机管道吸收进行回收处理。
  推行清洁生产,“三废”污染源被有效控制和降伏,企业环境得到彻底改善,犹如“日月换新天”,成为株洲市“园林式单位”,“绿化工作先进单位”。企业经济效益、环境效益、社会效益同步提升。
(责编:戴志杰 作者:)

 
城市连线
特别关注